近期,运河煤矿运转工区职工对压风机冷却水池进行改造,实现自动化供水。
压风机系统对矿井生产起着非常重要的作用,需二十四小时不间断运行,其冷却系统不可或缺,运河煤矿压风机冷却系统采用循环水冷却方式,实现热交换,达到了余热利用的目的。在设备运行期间,必须对冷却水供应水池进行补水,之前是利用一根水管放入水池加水,巡查人员发现水位过低后,手动开启阀门补水,待补水完毕再关闭阀门。
由于压风机房属无人值守机台,当水池水位过低或补满水后不易被发现,不能第一时间控制阀门,容易导致缺水或水满外溢的情况出现。一旦水位过低,冷却水供应不足,冷却效果差,直接影响压风系统的良好运行,外溢则造成水资源浪费。为保证冷却水及时供应,避免浪费,并且降低巡查人员开关阀门的繁琐性,增加压风机冷却系统安全系数,运转工区对补水管路进行了升级改造。
与会人员变革,将水槽中的自来软管和按钮开关变为一种浮漂对接传动提升装置,用一直以来径约为2Cm的球状浮漂联系自来软管,当水槽低地下水温下降到设置地方时,球状浮漂进而下滑启动保湿方法,当保湿以达到添加低地下水温,球状浮漂随低地下水温升高,终止保湿。本传动提升装置由原降温塔整修的旧低地下水温警示浮球变革而出,经历加工厂,激光焊接自来软管,立即投入到实用,其节构比较简单,出现问题率低,的特点明显,有很大的下降人员资金,不断提高了岗位使用率,开源节流了水信息,为了确保了压风系统软件保持稳定操作,为斜井加工又添第一道防护第一道防线。