近期,朱家峁煤矿因105工作面地质条件变化,割矸石量增多,造成洗煤厂生产压力较大,该矿洗煤厂巧用废旧槽钢改造制作了挡矸装置,有效消除了生产影响。
据了解,该矿洗煤厂从原煤仓下114皮带运煤至301输送带,落到303原煤分级筛,筛分完的大矸石才能到304手选皮带。由于该矿采用集控联锁自动化装置,矸石较多时,手选皮带会紧急停车,势必会造成筛子和皮带带负荷停机,对设备的损坏较大。
过程現場了解研究探讨,洗煤厂的机修人群回收利用一个废料工字钢,一条打眼用螺栓螺母接入,可只有高速旋转调接,并排在发动机这根牛皮帶上,其余一条用焊结档板阻挡,矸石量的增加时,工字钢把矸石挡在发动机这根牛皮帶上,不易不断地发动机这根牛皮帶的在运转掉引到切割机里,都不一样应紧路边停车,不一样的时分随时抬起挂在左下方的挂勾上能够。过程测试,运行十分简单,配用、人身安全、正规,以防了因应紧宕机导致的的生产方式干扰和机器损伤,远远不断提高了洗煤高效率。